粉煤灰球磨機提高粉磨效率要點(diǎn)
近年來(lái)粉煤灰球磨機在粉煤灰加工中應用廣泛,但是設備的加工產(chǎn)量及質(zhì)量差強人意。為了實(shí)現粉煤灰球磨機加工粉煤灰的臺時(shí)產(chǎn)量技術(shù)質(zhì)量,我們經(jīng)過(guò)研究分析,找到生產(chǎn)中影響產(chǎn)量及質(zhì)量的因素,提出合理的解決措施。
1、系統漏風(fēng)嚴重
大修期間我們全面檢查,發(fā)現選粉機出口管道磨損,膨脹節破損,磨頭雙道鎖風(fēng)閥損壞拆除。
措施:利用大修期問(wèn)對選粉機出口管道進(jìn)行焊補,更換管道膨脹節,恢復磨頭雙道鎖風(fēng)閥,傘面解決煤磨系統漏風(fēng)。同時(shí)盡量減少磨內的通風(fēng)阻力,在不影響隔倉板強度的條件下,對隔倉板和磨尾出料篦板進(jìn)行改造,中心部位要留有通風(fēng)圓孔,同時(shí)改變篦孔的形狀,增加篦孔的數量,以增大通風(fēng)面積,減少阻力。
2、入磨水分高,烘干能力差
經(jīng)檢查發(fā)現磨機烘干倉內有近三分之一的揚料板變形及破損,原煤在烘干倉內分散效率差,造成烘干能力下降,影響物料流速。
措施:根據實(shí)際生產(chǎn)中的控制數據,入磨物料綜合水分控制在1.5%左右比較科學(xué),若綜合水分增加1%,磨機產(chǎn)量會(huì )降低8%~10%,當水分大于5%時(shí),磨機生產(chǎn)就無(wú)法進(jìn)行。因此,應在粉煤灰球磨機前布置烘干設備,從嚴控制入磨物料的綜合水分,以達節能、高產(chǎn)的目的。另外要注意更換磨內揚料板18塊,改善烘干倉內揚料及烘干效果。
3、襯板磨損
經(jīng)人磨檢查發(fā)現部分襯板磨損,對研磨體的提升高度減弱,使研磨體對物料沖擊與研磨效率下降,產(chǎn)量難以提高。
措施:更換磨損襯板36塊,提高研磨能力。
4、鋼球級配不合理
大修后的清倉倒球,按原設計配球方案進(jìn)行配球。大修后煤磨臺時(shí)產(chǎn)量有所提高,但與目標差距還是較大。煤磨系統產(chǎn)量隨著(zhù)排風(fēng)機調整,臺時(shí)產(chǎn)量有所提高,煤粉細度、水分沒(méi)有出現太大異常。通過(guò)試驗,我廠(chǎng)提高了煤磨排風(fēng)機的轉速,但煤粉細度出現跑粗現。
措施:由于粉磨條件的不斷變化,傳統的配球方法和填充率設計很難適應目前磨機節能高產(chǎn)的需要,必須根據實(shí)際的生產(chǎn)工藝、入磨物料的粒度、物料的易磨性、襯板及隔倉板的形式和安裝位置、磨機轉速及功率等,通過(guò)進(jìn)行各倉位研磨體的動(dòng)態(tài)試驗來(lái)計算確定。為此,我們將粉煤灰球磨機鋼球級配進(jìn)行調整(見(jiàn)表)。
通過(guò)以上技術(shù)調整之后,粉煤灰球磨機粉磨效率大大提高,實(shí)現了對粉煤灰的效率高、高質(zhì)量生產(chǎn),確保了企業(yè)的經(jīng)濟效益。