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來(lái)源網(wǎng)站:河南省滎陽(yáng)市礦山機械制造廠(chǎng) 發(fā)布時(shí)間:2019.03.30點(diǎn)擊次數:次 字號:大 中 小
磨礦作業(yè)能耗占整個(gè)選礦能耗的80%以上,球磨機節能有效的途徑是降低入磨礦石的粒度。而高壓輥磨機時(shí)一種新型高效的破碎設備,具有單位破碎鋼耗低、處理能力大、占地面積小等特點(diǎn),而且產(chǎn)品粒度分布均勻,顆粒內部可產(chǎn)生大量微裂紋,可有效提高磨礦過(guò)程中礦物的單體解離度。對鉬銅礦石進(jìn)行高壓輥磨-球磨-鉬浮選試驗和傳統破碎-球磨-鉬浮選試驗,分析兩種破碎方式所得產(chǎn)品粒度特性差異,考察兩種破碎方式對后續浮鉬效果的影響。
試驗方法
對礦樣分別進(jìn)行高壓輥磨破碎和傳統破碎,然后對兩種破碎產(chǎn)品進(jìn)行篩分和Bond球磨功指數測定,以比較兩種破碎產(chǎn)品的粒度特性及可磨性和可選性。
球磨-鉬浮選試驗
高壓輥磨產(chǎn)品浮選鉬的磨礦細度為-0.074mm占65%,而傳統破碎產(chǎn)品浮選鉬的磨礦細度為-0.074mm占75%,表明輥磨產(chǎn)品中的鉬更容易單體解離。在各自的磨礦細度下,輥磨產(chǎn)品的浮鉬回收率為85.4%,傳統破碎產(chǎn)品鉬回收率為87.7%,前者低2個(gè)百分點(diǎn)。原因可能是高壓輥磨產(chǎn)品較傳統破碎產(chǎn)品粒度更細,球磨時(shí)鉬礦物容易過(guò)磨,從而使整體鉬回收率受到影響。
結論
相應的Bond球磨功指數分別為9.68kwh/t和10.86kwh/t,前者比后者降低10.8%,球磨機節能效果顯著(zhù)。
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